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托電在磨煤機、空預器等部位的壓力、差壓采用了導壓管直接取樣,取樣表管堵塞的故障經(jīng)常出現(xiàn)。
故障現(xiàn)象:表現(xiàn)為壓力無變化、差壓升高、開關不動作、壓力升高、差壓降低等。
故障原因:
1) 設計缺陷:托電一期在設計中就沒有取樣管吹掃裝置,造成取樣管經(jīng)常性被煤粉或灰堵塞。二期雖然設計了取樣管吹掃裝置,但一直未正常投用。發(fā)現(xiàn)這一問題后,經(jīng)于熱工室相關人員聯(lián)系投用相關吹掃裝置,未得到認可,主要擔心吹掃裝置投用時和投用后會影響到設備的運行工況。
2) 沒有緩沖罐:設計中沒有在取樣口部位設置緩沖罐。
3) 吹掃不:托電一期磨煤機的取樣設計為一個取樣口帶多個設備,如壓力、差壓、開關等,吹掃時限于工況、時間、措施等原因,沒有將所有取樣管線全部吹掃干凈,遺留了隱患
處理方法:吹掃
處理效果:二期設備現(xiàn)在的辦法是設備出現(xiàn)問題后,先吹掃,之后將吹掃裝置投用,投用吹掃裝置后,吹掃次數(shù)明顯減少。遇小修或大修時,將所有取樣管吹掃后,將所有取樣吹掃裝置投用,相信會有很大的改善。一期限于設備的限制,現(xiàn)在只是出現(xiàn)問題立即吹掃,已經(jīng)提出改造計劃,希望能解決這一問題。
事故現(xiàn)象:測點表現(xiàn)為無規(guī)則波動
事故原因:
1) 就地設備接線松動。
2) 接線盒接線松動。
處理方法:
1) 查找松動處。
2) 重新緊固。
3) 螺絲無法緊固的立即更換。
處理效果:螺絲松動的原因一是安裝調(diào)試時沒有緊固良好,另外由于沒有使用防松動墊圈,機組長期振動較大造成。已經(jīng)提計劃采購防松動墊圈,逐步更換,爭取減少這類事故。
事故現(xiàn)象:測點指示最小或最大,成為壞點
事故原因:
1) 就地設備接線松動。
2) 接線盒接線松動。
3) 就地設備接線短路。
4) 接線盒接線短路。
5) 溫度元件短路,元件已損壞。
6) 溫度元件斷路,元件已損壞。
處理方法:
1) 測量溫度元件阻值。
2) 檢查就地接線。
3) 檢查接線盒接線。
4) 更換溫度元件。
5) 緊固或更換螺絲。
處理效果:對于重復損壞的元件,采取更換取樣地點、更換特殊保護套管。松動處緊固后,表現(xiàn)良好。
故障現(xiàn)象:吹灰器不動作、超限位
故障原因:
1) 行程開關不動作:由于機械犯卡,造成開關不動作。開關本身損壞,造成不動作。機械限位超限,開關無法自動復位,造成不動作。
2) 行程開關位置設置不好:位置設置靠前或靠后,吹灰器行進到位后無法停止,繼續(xù)行走,造成吹灰器脫位,需重新設置限位。
3) 線路故障:線路虛接或松動,造成開關不動作或誤動作。
處理方法:
1) 檢查開關:開關有無卡澀、動作是否靈活、準確。
2) 位置檢查:手動運行吹灰器,觀察行程是否到位、是否超限。重新合理、正確設置開關位置。
3) 線路檢查:檢查線路連接是否有松動現(xiàn)象,緊固接線端子,更換螺絲等必要的附件。
處理效果:吹灰器的主要問題就表現(xiàn)在行程開關上,只要對行程開關認真、仔細的重新設定,熱工部分可以保證處于良好的運行工況。
故障現(xiàn)象:開關經(jīng)常性誤動作
故障原因:
1) 設計問題:如二期低加液位開關設計的安裝位置離設備太遠,需經(jīng)較長的連通管路。首先,響應時間有滯后。其次,低加的溫度較高,較長的連通管路對保溫要求較高。設計時沒有考慮管路內(nèi)氣體排放的問題,管路有幾處上下彎管。
2) 施工問題:施工時未嚴格按要求施工,管路布置為水平狀。
3) 氣體影響:由于上述兩種原因,造成取樣桶內(nèi)及取樣管內(nèi)氣體無法排放而堆積,取樣桶及取樣管內(nèi)溫度較高,從而造成液位波動,而使開關誤動作。
處理方法:二期設備自運行以來,低加液位開關經(jīng)常出現(xiàn)問題,
未實施改造前,只有強制聯(lián)鎖,避免造成由于開關的誤動作而造成更嚴重的后果。后于臨修期間,先后對三號、四號機組的低加取樣進行了改造。將原取樣管的多處折彎處全部改為直管段,并嚴格按照標準施工,避免管內(nèi)積留氣體。
處理效果:改造后,經(jīng)一周時間的觀察,運行效果良好,解除聯(lián)鎖強制,正常投用。投用后至今,運行良好。
故障現(xiàn)象:閘板門不動作
故障原因:
1) 門體犯卡。
2) 開關反饋故障:由于石子煤所處環(huán)境惡劣,開關機械部分進灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造成開關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤動作。
3) 就地按鈕(轉換開關)故障:由于長期振動,就地按鈕(轉換開關)出現(xiàn)松動,運行人員不通知維護人員,強行操作,造成開關損壞。按鈕(轉換開關)本身故障,造成開關不動作或誤動作。
處理方法:
a) 通知機務人員處理門體犯卡問題。
b) 檢查、清理開關:檢查開關動作是否良好,是否進灰,動作反饋是否正確。
c) 檢查就地按鈕(轉換開關):檢查就地按鈕(轉換開關)是否松動,動作是否良好,是否正確,緊固就地按鈕(轉換開關)。
處理效果:處理效果良好。一方面使用質量好的按鈕(轉換開關),并加強巡檢力度與頻次,做到此類事故防患于未然。另外,定期清理行程開關的積灰,做好預防措施。
故障現(xiàn)象:磨煤機出口閘板門反饋不對或門無法動作
故障原因:
1) 開關反饋故障:由于所處環(huán)境惡劣,開關機械部分進灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造成開關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤動作。
2) 由于開關的反饋不到位,造成程序無法正確的執(zhí)行,如該打開時關到位的信號卻沒有回來,反饋不對造成門無法動作。
處理方法:檢查、清理開關:更換質量較好的開關。檢查開關動作是否良好,是否進灰,動作反饋是否正確。
處理效果:處理效果良好。加強巡檢力度與頻次,做到此類事故防患于未然,定期清理行程開關的積灰,做好預防措施。開關自身出現(xiàn)問題及時更換質量較好的開關。
故障現(xiàn)象:磨煤機密封風門反饋不對或門無法動作
故障原因:
1) 開關反饋故障:由于所處環(huán)境惡劣,開關機械部分進灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造成開關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤動作。
2) 由于開關的反饋不到位,造成程序無法正確的執(zhí)行,如該打開時關到位的信號卻沒有回來,反饋不對造成門無法動作。
處理方法:檢查、清理開關:更換質量較好的開關。檢查開關動作是否良好,是否進灰,動作反饋是否正確。
處理效果:處理效果良好。加強巡檢力度與頻次,做到此類事故防患于未然,定期清理行程開關的積灰,做好預防措施。開關自身出現(xiàn)問題及時更換質量較好的開關。
故障現(xiàn)象:點火、油槍故障反饋不對或無法動作
故障原因:
1) 電磁閥故障:由于所處環(huán)境惡劣,電磁閥內(nèi)部進灰,造成動作不到位,電磁閥串氣、漏氣,使得點、油槍動作不到位或不動作。
2) 開關反饋故障:由于所處環(huán)境惡劣,開關機械部分進灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造成開關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤動作。
3) 由于開關的反饋不到位,造成程序無法正確的執(zhí)行,如該打開時關到位的信號卻沒有回來,反饋不對造成門無法動作。
處理方法:
1) 檢查清理電磁閥:手動試運,觀察電磁閥是否動作,動作是否良好。若電磁閥有問題,拆開電磁閥進行清理、潤滑、回裝。更換新電磁閥。
2) 檢查、清理開關:更換質量較好的開關。檢查開關動作是否良好,是否進灰,動作反饋是否正確。
處理效果:處理效果良好。加強巡檢力度與頻次,做到此類事故防患于未然,定期清理電磁閥和行程開關的積灰,做好預防措施。電磁閥和開關自身出現(xiàn)問題及時更換質量較好的電磁閥和開關
故障現(xiàn)象:爐管泄漏經(jīng)常誤報警
故障原因:設備質量不穩(wěn)定造成。該設備運行極不穩(wěn)定,其電子部分的靈敏度難于掌握,在說明書上沒有明確表達,咨詢廠家也沒有具體的方案和標準。
處理方法:
1) 使用廠家配套的檢測設備,對二次表進行檢查。
2) 調(diào)整二次表的靈敏度。
3) 使用別的一次元件替換實驗。
4) 使用別的二次元件替換實驗。
5) 更換一次或二次元件。
處理效果:效果不是非常好,有重復故障的出現(xiàn)。已經(jīng)聯(lián)系廠家前來處理。
故障現(xiàn)象:爐管泄漏堵灰經(jīng)常報警
故障原因:檢測管確實堵灰,造成報警出現(xiàn)。堵灰的原因是該檢測裝置配有定期吹掃裝置,但運行人員卻不使用該裝置,造成檢測管堵灰。
處理方法:
1) 拆下一次元件。
2) 捅開灰。
3) 回裝。
4) 檢查是否報警。
處理效果:全是應急方法,未從根本上解決問題。
故障現(xiàn)象:煙風系統(tǒng)風門擋板反饋不對或擋板無法動作
故障原因:
1) 門體犯卡:此原因占此類故障的大多數(shù)。
2) 開關反饋故障:由于所處環(huán)境惡劣,開關機械部分進灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造成開關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤動作。
3) 由于開關的反饋不到位,造成程序無法正確的執(zhí)行,如該打開時關到位的信號卻沒有回來,反饋不對造成門無法動作。
處理方法:
1) 通知機務人員處理。
2) 檢查、清理開關:檢查開關動作是否良好,是否進灰,動作反饋是否正確。
處理效果:加強巡檢力度與頻次,做到此類事故防患于未然,定期清理行程開關的積灰,做好預防措施。開關自身出現(xiàn)問題及時更換質量較好的開關。
故障現(xiàn)象:壓力指示偏高或偏低
故障原因:
1) 變送器零點漂移。
2) 變送器滲漏。
處理方法:
1) 關閉二次門。
2) 使用手操器檢查變送器的零點。
3) 調(diào)整變送器零點。
4) 檢查有無滲漏。
處理效果:變送器零點漂移屬于正常現(xiàn)象,處理完成后效果較好。少數(shù)時候屬于變送器外部問題,如滲漏造成,處理后效果良好。
故障現(xiàn)象:壓力表指示不準、損壞
故障原因:
1) 質量問題:一些就地表計選擇廠家不好,儀表質量較差,造成損壞。
2) 選型不當:就地表計量程選擇不當,量程選擇較小,儀表波動極易造成損壞。泵體出口處應選擇耐振型就地表,卻選用普通壓力表,造成損壞
3) 安裝問題:波動較大的地方,沒有加裝阻尼器,造成儀表損壞。
處理方法:
1) 拆回校驗。
2) 檢查修理。
3) 更換新表。
4) 增加阻尼器。
處理效果:處理效果良好,基本沒有發(fā)生重復性故障。限于設備運行工況的影響,以及備品備件的制約,無法全面的
故障現(xiàn)象:流量指示不準、無指示
故障原因:該流量計采用波輪式轉子,由于測量管內(nèi)被測液體較臟,液體內(nèi)的塑料、生料帶等細小而柔軟的物品纏繞在波輪上面,造成波輪轉動不靈活或不轉動,甚至造成波輪的損壞,從而影響測量的準確性,或者造成設備的損壞。
處理方法:
1) 拆下轉子。
2) 清理波輪。
3) 更換轉子。
4) 回裝轉子。
處理效果:受運行工況的影響,無法此類故障。已經(jīng)提出改造計劃,將現(xiàn)有流量計更換為非接觸式的流量計(超聲波流量計)。
故障現(xiàn)象:反饋不對或門不動作
故障原因:
1) 質量問題:該氣動門的反饋開關選用的是微動開關,質量不過關,由于本身的問題,造成開關反饋不對。
2) 固定方式問題:該微動開關固定只有對角的兩個螺絲,而氣動門開關的力量較大,時間一長造成開關移位,無法正確反饋
處理方法:
1) 檢查開關動作情況是否良好。
2) 檢查開關動作是否正確。
3) 更換開關。
4) 重新緊固開關。
處理效果:對于松動的開關,緊固后效果良好。損壞的開關,更換新的開關后,重新調(diào)整固定位置,效果良好。
故障現(xiàn)象:減壓閥漏氣或氣動門動作不良好
故障原因:
1) 氣體腐蝕:氫站所處環(huán)境中,含有大量腐蝕性氣體,對減壓閥的密封圈的腐蝕較大,長時間的腐蝕造成密封圈損壞,造成減壓閥泄漏。泄漏嚴重時造成氣動門動作不良好。
2) 減壓閥質量問題。
處理方法:
1) 拆開減壓閥。
2) 更換墊圈、密封圈。
3) 緊固、回裝。
4) 更換減壓閥。
處理效果:建議全部更換為高耐腐蝕型減壓閥。
故障現(xiàn)象:排氣溫度高報警經(jīng)常出現(xiàn)
故障原因:
1) 機務問題:未按時更換濾網(wǎng)、油脂。
2) 原件問題:測溫元件采用熱電阻,出現(xiàn)國一次因為元件損壞而發(fā)生報警的問題。
處理方法:
1) 通知機務人員處理。
2) 報警確認、消除。
3) 重新啟動。
處理效果:受備品備件不足的影響,經(jīng)常做重復性工作。
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