摘要:爐溫控制是防彈衣生產(chǎn)線上至關(guān)重要的一環(huán),文中設(shè)計(jì)的智能溫度控制系統(tǒng),采用分布式采集溫度并轉(zhuǎn)成數(shù)字信號(hào),通過(guò)RS485的標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通信協(xié)議,將數(shù)字信息傳輸?shù)街骺厥业臏囟瓤刂迫藱C(jī)界面和主控制器,經(jīng)過(guò)處理之后顯示在液晶屏上面。同時(shí)主控制器采用模糊PID控制算法運(yùn)算后,通過(guò)RS485通信輸出去控制現(xiàn)場(chǎng)數(shù)字量輸出模塊,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加熱設(shè)備進(jìn)行控制?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行結(jié)果表明本系統(tǒng)溫度采集精度高、穩(wěn)定性高、控制效果好、大大提高生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:模糊PID控制算法;
溫度控制;RS485;MODBUSRTU
用于防彈衣生產(chǎn)的三大材料之一的超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)品生產(chǎn)線上的溫度控制系統(tǒng)目前是由鉑電阻溫度傳感器,溫度采集控制儀、加熱絲組成。鉑電阻輸出溫度模擬信號(hào),控制表將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),與用戶設(shè)定的現(xiàn)場(chǎng)溫度比較,小于用戶設(shè)定的溫度則現(xiàn)場(chǎng)的加熱絲得電加熱,反之加熱絲失電不加熱,形成一個(gè)溫度控制閉環(huán)。
此系統(tǒng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行之后存在一些問(wèn)題:1)鉑電阻反饋的模擬信號(hào)到溫度采集儀的距離太遠(yuǎn),信號(hào)衰弱嚴(yán)重;2)鉑電阻反饋的模擬信號(hào)與三相交流電源線一起布線,模擬信號(hào)線受到的干擾非常嚴(yán)重;3)現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)溫控點(diǎn)都要走3根鉑電阻模擬信號(hào)線,若生產(chǎn)線的溫控點(diǎn)多的話,必然造成布線及施工難度大,線材浪費(fèi)嚴(yán)重,成本高。
因此目前的溫度控制系統(tǒng)存在控制效果不佳、成本高等劣勢(shì)。本文設(shè)計(jì)一種智能溫度控制系統(tǒng),對(duì)產(chǎn)線環(huán)境改變不大的情況下,解決目前出現(xiàn)的問(wèn)題,使溫度控制效果更好,系統(tǒng)更穩(wěn)定,成本更低。本設(shè)計(jì)方案采用的是數(shù)字量傳輸方式,首先在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)離鉑電阻zui近的地方將鉑電阻反饋的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成溫度數(shù)字信號(hào),然后通過(guò)RS485將數(shù)字信號(hào)輸出到遠(yuǎn)處的溫度主控制器,主控制器將采集到的數(shù)量信號(hào)進(jìn)行計(jì)算并顯示到液晶屏人機(jī)界面上,用戶可以通過(guò)觸摸屏對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的溫度進(jìn)行設(shè)定,控制器通過(guò)模糊PID算法計(jì)算后控制加熱設(shè)備。
1、硬件設(shè)計(jì)
1.1硬件設(shè)計(jì)總方案
智能溫度控制系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)采用工業(yè)上常見的現(xiàn)場(chǎng)AD采樣、RS485傳輸、LCD液晶觸摸屏控制顯示的設(shè)計(jì)方案。包括現(xiàn)場(chǎng)溫度的AD采集模塊、觸摸液晶屏主控模塊、數(shù)字量輸出控制模塊、電源控制模塊。硬件總體框架如圖1所示。
1.2液晶觸摸屏主控模塊
液晶觸摸屏主控模塊采用Witium生產(chǎn)的WT—HMI70F人機(jī)界面,如圖2所示。
WT-HMI70F人機(jī)界面控制板處理器采用三星公司生產(chǎn)的ARM9內(nèi)核S3C2440,主頻達(dá)到400MHz。此模塊為工業(yè)級(jí)產(chǎn)品,符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)EMC規(guī)范,前面板符合NEMA4的防護(hù)規(guī)定,具有一路RS232接口、一路RS485接口、一個(gè)USB接口、一路以太網(wǎng)接口。
本設(shè)計(jì)方案通過(guò)此人機(jī)界面模塊的RS485通信接口,采用MODBUS通信協(xié)議,接收現(xiàn)場(chǎng)傳輸過(guò)來(lái)的溫度數(shù)字量,經(jīng)過(guò)模糊PID運(yùn)算后顯示在液晶屏上,同時(shí)與用戶設(shè)定的溫度比較,然后通過(guò)RS485輸出去控制現(xiàn)場(chǎng)數(shù)字量輸出模塊。
1.3數(shù)字量輸出控制模塊
數(shù)字量輸出控制模塊采用Witium生產(chǎn)的WT-ADC216F分布式模塊。WT-ADC216F模塊的處理器采用ST公司生產(chǎn)的COTEX—M3內(nèi)核STM32F103。該模塊具有八路繼電器輸出、一路RS485支持MODBUSRTU標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議。該模塊為工業(yè)級(jí)產(chǎn)品,廣泛用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)字量輸出控制,如報(bào)警燈控制或大功率固態(tài)繼電器開關(guān)。
本方案通過(guò)WT-ADC216F模塊的RS485接口接收人機(jī)界面送來(lái)的控制信號(hào),經(jīng)過(guò)本模塊的繼電器輸出控制大功率固態(tài)繼電器,從而控制現(xiàn)場(chǎng)380V加熱絲的加熱狀態(tài)。
1.4模擬量采集模塊
模擬量采集模塊采用中國(guó)臺(tái)灣巨諾公司生產(chǎn)的雙回路AD模塊,此模塊專門用于鉑電阻溫度采集并轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,廣泛應(yīng)用于工業(yè)場(chǎng)合。具有兩個(gè)模擬量(鉑電阻)輸入通道、一路RS485ModbusRTU通信接口、16位高精度AD轉(zhuǎn)換、符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)EMC規(guī)范。
本設(shè)計(jì)方案通過(guò)此AD模塊采集現(xiàn)場(chǎng)鉑電阻溫度模擬量,轉(zhuǎn)換成16位精度的數(shù)字量,通過(guò)RS485MODBUS通信協(xié)議發(fā)送到遠(yuǎn)程控制柜的觸摸液晶屏主控模塊,進(jìn)行溫度采集及運(yùn)算。
2、軟件設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)方案中軟件設(shè)計(jì)主要在觸摸液晶屏主控模塊內(nèi),包括嵌入式WINCE操作系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用程序,而應(yīng)用程序包括:圖形交互界面、RS485通信協(xié)議、模糊PID控制算法。
WinCE操作系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),適合本控制系統(tǒng)。系統(tǒng)軟件框圖如圖3所示。
2.1WINCE操作系統(tǒng)功能定制及驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)
WINCE操作系統(tǒng)及驅(qū)動(dòng)程序是基于底層的中間層,是對(duì)應(yīng)用程序?qū)犹峁┑囊粋€(gè)軟件開發(fā)平臺(tái)。本方案WINCE操作系統(tǒng)定制及驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)是基于微軟提供的標(biāo)準(zhǔn)BSP包,然后根據(jù)觸摸液晶主控模塊的硬件需求修改及添加BSP包的內(nèi)容。其中設(shè)備驅(qū)動(dòng)添加了RS485通信、液晶屏及觸摸屏驅(qū)動(dòng);配置文件修改了部分環(huán)境變量及.bib文件。
2.2圖形交互界面程序的實(shí)現(xiàn)
圖形交互界面程序采用EVC進(jìn)行開發(fā),EVC是WINCE操作系統(tǒng)開發(fā)圖形交互界面的集成開發(fā)環(huán)境。本系統(tǒng)的圖形交互界面設(shè)計(jì)采用微軟的MFC框架,使用MFC及ATL庫(kù)提供的一組可重用通用類、繼承或間接派生類協(xié)肋開發(fā),生成界面主體框架。圖形交互界面程序主要完成了4路溫度采集值顯示、用戶設(shè)定的4路溫度控制值、溫度數(shù)據(jù)歷史記錄保存及查詢、歷史記錄文件讀取、四路溫度控制實(shí)時(shí)曲線顯示、超溫報(bào)警燈顯示等。
2.3RS485通信協(xié)議、模糊PID控制算法
本系統(tǒng)RS485通信協(xié)議采用標(biāo)準(zhǔn)的MODBUSRTU通信協(xié)議,其通用性強(qiáng),應(yīng)用廣泛。由于AD采集及數(shù)字量輸出模塊軟件已設(shè)計(jì)為MODBUS從機(jī)模式,因此觸摸液晶主控模塊的通信程序?yàn)橹鳈C(jī)模式,其通信指令主要有向從機(jī)讀取溫度數(shù)據(jù)、向從機(jī)輸出數(shù)字量控制信息等。
本系統(tǒng)的智能溫度控制體現(xiàn)在溫度模糊PID控制算法上。
本系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)及控制對(duì)象為大爐溫度,該類型的被控對(duì)象會(huì)隨著季節(jié)的變化出現(xiàn)控制效果的變化,用經(jīng)典法來(lái)預(yù)測(cè)PID會(huì)存在不可靠現(xiàn)象,系統(tǒng)工程師可以經(jīng)過(guò)一段時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維護(hù)或?qū)懭虢?jīng)驗(yàn)值,系統(tǒng)也可以定期自整定PID。但是這些方法都會(huì)產(chǎn)生高昂的維護(hù)費(fèi)用、同時(shí)也會(huì)打斷產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。因此本系統(tǒng)引入模糊PID控制算法,對(duì)經(jīng)典PID的3個(gè)系數(shù)加入模糊算法控制,從而對(duì)大爐溫度控制對(duì)象進(jìn)行模糊控制,解決因季節(jié)或環(huán)境變化導(dǎo)致控制效果不理想的問(wèn)題。
一般增量式PID的經(jīng)典公式:
軟件實(shí)現(xiàn):Kp*Error+Ki*SumError+Kd*dError
加入模糊控制之后,kp,ki,kd的值會(huì)隨著環(huán)境的變化而發(fā)生細(xì)微改變而非一成不變。
加入PID之前,控制系統(tǒng)的傳遞函數(shù)是:1/(s2+23s)。
加入模糊算法之后的模糊PID控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。
現(xiàn)場(chǎng)溫度為控制對(duì)象,用戶設(shè)定的溫度值為控制系統(tǒng)給定值,AD采集模塊獲取的溫度值為控制系統(tǒng)反饋值,反饋值及給定值經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的模糊PID控制算法運(yùn)算之后去控制現(xiàn)場(chǎng)加熱設(shè)備的狀態(tài),從而控制溫度對(duì)象。
本系統(tǒng)模糊PID控制算法根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行的不同狀態(tài)及工程經(jīng)驗(yàn),結(jié)合PID系統(tǒng)中Kp,Kd,Ki三者系數(shù)的關(guān)聯(lián)性,設(shè)計(jì)模糊整定參數(shù)。系統(tǒng)使用偏差值Error和Error_Change作為模糊判定的輸入,語(yǔ)言取{NB,NS,O,PS,PB},根據(jù)Error和Error_Change整定Kp,Ki,Kd的模糊值,同樣取{NB,NS,O,PS,PB}5個(gè)模糊值。然后建立模糊規(guī)則表,表1為Kd規(guī)則表,Ki,Kp模糊規(guī)則表與Kp規(guī)則表類似。
不同的控制系統(tǒng)對(duì)PID的3個(gè)系數(shù)Kp,Ki,Kd的模糊也不同,本系統(tǒng)希望控制對(duì)象溫度值能盡快恢復(fù)到穩(wěn)態(tài),所以Kd系數(shù)的模糊尤為重要,設(shè)置的Kd對(duì)Error_Change特別敏感。
以下是本系統(tǒng)的模糊PID控制算法軟件實(shí)現(xiàn)代碼:
typedefstruct
由左邊圖可以看出控制過(guò)程前期略有超調(diào),但是對(duì)于系統(tǒng)是可接受的,因?yàn)樯a(chǎn)線剛開始的時(shí)候需要預(yù)熱爐子??刂七^(guò)程中測(cè)試人員加入一次擾動(dòng),可以看出系統(tǒng)不會(huì)因?yàn)閿_動(dòng)產(chǎn)生震蕩,而之前使用經(jīng)典PID測(cè)試的時(shí)候受到擾動(dòng)后會(huì)產(chǎn)生震蕩。因此模糊PID控制算法可以解決防彈衣生產(chǎn)線上大爐溫度因季節(jié)或環(huán)境變化導(dǎo)致控制效果不理想的問(wèn)題。
由右邊圖可看出本智能溫度控制系統(tǒng)的對(duì)大爐溫度對(duì)象的控制精度可以達(dá)到±0.1度。
3、系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果分析
本智能溫度控制系統(tǒng)在浙江某個(gè)防彈衣生產(chǎn)線上運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試結(jié)果的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)MATLAB運(yùn)算得到的系統(tǒng)控制效果圖及現(xiàn)場(chǎng)觸摸液晶主控屏的系統(tǒng)運(yùn)行圖如圖5所示。
4、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)本方案的設(shè)計(jì)及防彈衣生產(chǎn)線爐溫控制現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行結(jié)果分析,溫度控制的精度從原來(lái)的±1度提升到了±0.1度,很大程度提高了溫度控制效果;使用16位AD模擬量采集提高了溫度采集精度;使用數(shù)字信號(hào)傳輸數(shù)據(jù)及控制,使得溫度反饋及輸出控制的時(shí)間大大縮短,穩(wěn)定性大幅度提高,從而提高了產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)效率。