一、摘要
考慮到專用樹脂生產(chǎn)工藝自動化程度較低,頻繁需要人工操作,誤操作的風(fēng)險(xiǎn)較大,河北某樹脂廠通過自主研發(fā)改進(jìn),將部分人工操作實(shí)現(xiàn)自動化,提高了生產(chǎn)系統(tǒng)自動化水平,降低了勞動強(qiáng)度,確保了生產(chǎn)系統(tǒng)高效運(yùn)行。在專用樹脂生產(chǎn)的自動化控制系統(tǒng)中,NHR系列儀表主要實(shí)現(xiàn)信號采集、測量、控制、積算、記錄、組網(wǎng)通信等功能,該產(chǎn)品是依據(jù)GB/T 34049-2017國家標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的產(chǎn)品,主要解決流量測量、流量計(jì)量、流量批量控制、流量組網(wǎng)而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。產(chǎn)品的EMC設(shè)計(jì)符合GB/T17626.2-11相關(guān)規(guī)定,同時(shí)產(chǎn)品取得了CE認(rèn)證。
二、產(chǎn)品的市場背景
河北某樹脂廠采用微懸浮聚合法生產(chǎn)專用樹脂,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于壁紙、醫(yī)用手套、玩具和運(yùn)動地板等領(lǐng)域。在生產(chǎn)過程中由于所采用的生產(chǎn)工藝自動化水平較低,在生產(chǎn)需要人工操作的次數(shù)比較頻繁,其次必須嚴(yán)格監(jiān)控各項(xiàng)工藝指標(biāo)和嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行,為此為解決樹脂生產(chǎn)碰到的諸多問題,該廠引入新的控制理念,對聚合釜涂釜操作和消泡劑、降粘劑加入操作實(shí)施智能自動化控制,經(jīng)過系列設(shè)備改造,自動化水平得到進(jìn)一步的提升。
三、產(chǎn)品的主要技術(shù)原理
1、聚合釜涂釜操作
改造前聚合釜涂釜操作需要人工手動噴涂,涂釜管線用黑膠皮管連接自動噴槍,在聚合 釜入料之前手動往釜壁四周進(jìn)行噴涂,由于使用手動噴槍,在涂釜過程中釜頂、攪拌、釜底等部分死角無法噴涂,釜壁涂層厚度受人為因素影響薄厚不均且存在漏涂等情況。另外,涂釜后的沖洗采用臨時(shí)軟管進(jìn)行人工操作,同時(shí)存在沖洗不干凈等問題。涂釜改造前,由于整體涂釜效果差給生產(chǎn)帶來諸多不利影響。首先,釜壁大量結(jié)垢直接影響聚合釜的換熱能力,聚合反應(yīng)熱移出速率下降,且聚合過程中生成的渣子較多,造成原輔材料消耗上升,其次,聚合釜清理困難,頻繁造成人工下釜清理料塊,時(shí)間長、勞動強(qiáng)度大、影響產(chǎn)量;再次黑 膠皮軟管鏈接密封性不嚴(yán),容易發(fā)生涂釜液外漏,接口處崩開造成職工身上噴濺大量涂釜液現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,操作環(huán)境惡劣。
改造后引入了自動涂釜裝置,在聚合釜釜頂增加兩臺電動噴淋閥,配套增設(shè)一臺涂釜液泵、一臺沖洗水泵和一臺涂釜液儲罐。涂釜液貯存在涂釜液罐中,從貯罐送來規(guī)定量的涂釜液,經(jīng)蒸汽氣化注入到聚合釜的沖洗水管道中,蒸汽和涂釜液混合物經(jīng)聚合釜頂?shù)碾妱訃娏荛y噴入到聚合釜中,在聚合釜內(nèi)的釜壁和內(nèi)部部件表面上固化,自動涂釜工藝流程示意圖見圖1所示。
2、消泡劑、降粘劑加入操作
改造前聚合釜反應(yīng)完成后需要向釜內(nèi)加入消泡劑 和降粘劑,由于粘劑罐在聚合釜上方,距離地面高約3m ,每次操作人員都需要使用移動梯架將消泡劑、降粘劑手提至車上向罐內(nèi)加入,由于降粘劑罐周圍管線較多存在一定程度阻擋,易造成藥劑灑落污染操作環(huán)境,甚至因加入口閥門忘關(guān)造成操作事故。
改進(jìn)后消泡劑/降粘劑自動加入裝置,在聚合釜周邊單獨(dú)增加1臺消泡劑罐、1臺 降粘劑罐并設(shè)置1臺加料泵,消泡劑罐和降粘劑罐平均一周配置一次,需要向釜內(nèi)加入助劑時(shí),只需要流量計(jì)準(zhǔn)確計(jì)量加入到原有降粘劑罐內(nèi)即可,自動加入工藝流程示意圖見圖2所示。
四、產(chǎn)品的應(yīng)用
河北某專用樹脂廠的生產(chǎn)工藝聯(lián)鎖簡圖見圖3所示。
整個(gè)專用樹脂生產(chǎn)工藝所需要檢測的包括離子膜的停車信號、氫氣總管壓力、氯氣總管壓力、循環(huán)水總管壓力、吸收水泵壓力和合成爐的氫氯比值等,在合成爐運(yùn)行過程中 ,需要控制循環(huán)水總管壓力持續(xù)90秒,吸收水泵壓力持續(xù)180秒,合成爐氫氯比值持續(xù)1秒,然后合成爐緊急滅爐 ,實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖關(guān)閉相關(guān)閥門并充入氫氣。
合成爐反應(yīng)儀表配置:
1、NHR-5700C多回路測量顯示控制儀
實(shí)現(xiàn)氫氣總管壓力、氯氣總管壓力、循環(huán)水總管壓力、吸收水泵壓力等信號檢測
2、NHR-8300系列8路彩色調(diào)節(jié)無紙記錄儀
實(shí)現(xiàn)合成爐氫氯比值控制,將NHR-8300系列8路彩色調(diào)節(jié)無紙記錄儀的通道1作為控制回路的輸入通道,控制回路的比值設(shè)定作為通道2,通道2進(jìn)行 kx遷移,這樣 就實(shí)現(xiàn)了 a=kb的比值調(diào)節(jié)
專用樹脂生產(chǎn)的聚合釜自動涂釜操作儀表配置:
NHR-5600A流量積算控制儀
實(shí)現(xiàn)聚合釜涂釜蒸汽氣化計(jì)量、涂釜液流量計(jì)量和沖洗水流量計(jì)量和檢測
在實(shí)際應(yīng)用時(shí),儀表就可以準(zhǔn)確的根據(jù)頻率來積算物料的流量,按用戶所設(shè)定的值適時(shí)關(guān)閉電磁閥,達(dá)到準(zhǔn)確的批量控制下料。引入自動涂釜操作 ,實(shí)現(xiàn)自動化改造,結(jié)合使用進(jìn)口涂釜液,防涂釜效果大大提高,渣子料比改造前降低明顯,自動涂釜的操作在密閉的聚合釜內(nèi)進(jìn)行,自動涂釜過程不會對現(xiàn)場環(huán)境造成影響,成功實(shí)現(xiàn)了改造職工工作環(huán)境和降低職工勞動強(qiáng)度的預(yù)期目標(biāo)。
專用樹脂生產(chǎn)的消泡劑、降粘劑的自動操作儀表配置
NHR-5600A流量積算控制儀
實(shí)現(xiàn)消泡劑、降粘劑自動操作中助劑計(jì)量和檢測
在實(shí)際應(yīng)用時(shí),儀表就可以準(zhǔn)確的根據(jù)頻率來積算物料的流量,按用戶所設(shè)定的值適時(shí)關(guān)閉電磁閥,達(dá)到準(zhǔn)確的批量控制下料。引入消泡劑、降粘劑的自動操作,每次向聚合釜內(nèi)加入助劑時(shí),只需要啟動自動加入程序,由流量計(jì)準(zhǔn)確計(jì)量加入降粘劑罐內(nèi),加入量達(dá)到設(shè)定值即可,無需認(rèn)為干預(yù),顯著降低職工的勞動強(qiáng)度,避免人工加入時(shí)助劑灑落,工作環(huán)境進(jìn)一步得到改善 。
產(chǎn)品圖片
NHR-5600A流量積算儀
NHR-5700C多路巡檢儀
NHR-8300比值控制器
五、結(jié)束語
綜合上面兩個(gè)工序的工藝控制 ,NHR系列儀表能較好的適用于自動化系統(tǒng)中的信號檢測、流量計(jì)量和比值控制的場合。通過自動化改造,提高了設(shè)備的利用率,大大減少了人為故障。再結(jié)合整個(gè)系統(tǒng)的控制算法模型及DCS等智能自動化工具,對整個(gè)生產(chǎn)的流程進(jìn)行在線檢測、監(jiān)測、診斷和智能控制,以實(shí)現(xiàn)各種最佳的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),提高了經(jīng)濟(jì)效益和勞動生產(chǎn)率,同時(shí)節(jié)約能源、改善勞動條件、保護(hù)環(huán)境。為企業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)量、質(zhì)量及環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)提供了必要的保證。