一、氧量測(cè)量系統(tǒng)簡(jiǎn)介
蕪湖發(fā)電廠(chǎng)2臺(tái)660MW超超臨界發(fā)電機(jī)組鍋爐是北京巴布科克·威爾科克斯有限公司生產(chǎn)的平衡通風(fēng)、超超臨界參數(shù)、一次再熱、螺旋管圈水冷壁通用壓力鍋爐。每臺(tái)機(jī)組共有氧量分析儀表8套:空氣預(yù)熱器A和B進(jìn)口各2套,空氣預(yù)熱器A和B出口各2套,其中4個(gè)進(jìn)口煙氣含氧量(φ(O2)in)參與氧量校正自動(dòng)調(diào)節(jié),4個(gè)出口煙氣含氧量(φ(O2)out)用于DAS顯示。氧化錯(cuò)分析儀使用的均是ABBAZ20分體式變送器系列的產(chǎn)品,探頭采用的是ZFG2低溫型氧化錯(cuò)探頭,該類(lèi)產(chǎn)品是ABB公司的新研發(fā)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了氧氣含量的連續(xù)測(cè)量。通過(guò)4個(gè)電容性開(kāi)關(guān)以及一個(gè)位于變送器前端的數(shù)字顯示器實(shí)現(xiàn)操作及程序設(shè)置。運(yùn)行過(guò)程中,變送器能夠顯示煙氣中氧氣的體積分?jǐn)?shù)、錯(cuò)電mV、錯(cuò)池溫度或探頭加熱器輸出,可在程序設(shè)計(jì)模式中對(duì)報(bào)警、轉(zhuǎn)發(fā)及校準(zhǔn)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。在這樣的程序設(shè)計(jì)模式中,重要的參數(shù)還受到安全保護(hù),可通過(guò)重傳設(shè)備將測(cè)量的氧氣體積分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)發(fā)到遠(yuǎn)程設(shè)備,轉(zhuǎn)發(fā)的值域可設(shè)為不超過(guò)變送器所顯示的。0~100%氧量的任何一個(gè)值域。由2個(gè)繼電器輸出來(lái)進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)警指示,氧氣含量高于或低于預(yù)定值時(shí),繼電器被激發(fā);報(bào)警繼電器也可用作“通用報(bào)警器”。變送器或系統(tǒng)故障時(shí),激活該“通用報(bào)警器”。
二、氧量修正回路
為了保證燃料燃燒時(shí)合適的燃料一風(fēng)量配比(空燃比),送風(fēng)指令需經(jīng)過(guò)氧量校正回路的校正。經(jīng)氧量修正后的風(fēng)量信號(hào)是能反映保證氧量滿(mǎn)足要求的風(fēng)量。經(jīng)過(guò)??諝馄迷O(shè)定和氧量校正后的風(fēng)量信號(hào)與風(fēng)量指令的偏差作為調(diào)節(jié)信號(hào)。通過(guò)調(diào)節(jié)氧量修正系數(shù)控制煙氣中的含氧量保持*值,從而保證*空燃比,使鍋爐達(dá)到zui高的熱效率,其能校正15%的風(fēng)量。氧量修正回路原理見(jiàn)圖1。
尾部煙道A、B兩側(cè)共有4個(gè)煙氣含氧量測(cè)量值信號(hào),經(jīng)四選中(低)值后zui終得到一個(gè)測(cè)量信號(hào)。該值與負(fù)荷數(shù)據(jù)處理器來(lái)的氧量設(shè)定值進(jìn)行比較,其偏差經(jīng)氧量校正PID調(diào)節(jié)器運(yùn)算處理后,送至M/A站,再經(jīng)一個(gè)用于修改氧量校正范圍的增益校正環(huán)節(jié)輸出氧量校正信號(hào),對(duì)送風(fēng)指令進(jìn)行氧量校正,使校正后的風(fēng)量更適合負(fù)荷和燃料性質(zhì)的變化,從而使煤粉在爐膛內(nèi)安全、經(jīng)濟(jì)地燃燒。由于爐膛中的*過(guò)量空氣量隨負(fù)荷的增大而減少,故煙氣中含氧量的設(shè)定值應(yīng)是鍋爐負(fù)荷的函數(shù),見(jiàn)表1。函數(shù)出來(lái)的氧量設(shè)定信號(hào)在加法器中加人偏置信號(hào),在氧量校正回路處于“自動(dòng)”時(shí),運(yùn)行人員可手動(dòng)改變偏置,以得到需要的氧量設(shè)定值。該氧量設(shè)定值與空氣預(yù)熱器人口煙氣含氧量比較后形成一個(gè)氧量偏差,然后通過(guò)PI計(jì)算后得出氧量修正系數(shù),去修正送風(fēng)機(jī)的風(fēng)量指令。當(dāng)負(fù)荷率低于30%時(shí),為了保證鍋爐安全燃燒,其中有一個(gè)30%的zui小風(fēng)量限值即800(為防止鍋爐滅火),它保證鍋爐風(fēng)量不小于鍋爐安全要求的zui低風(fēng)量。氧量校正回路因故障退出時(shí),運(yùn)行人員可通過(guò)M/A站手動(dòng)輸出校正信號(hào)。氧量修正系數(shù)高限為1.15,低限為0.85。
三、氧量測(cè)量原理
氧化錯(cuò)測(cè)量含氧量的基本原理是利用“氧濃差電勢(shì)”,即在一塊氧化錯(cuò)兩側(cè)分別附以多孔的鉑電極,并使其處于高溫下。如果兩側(cè)氣體中的含氧量不同,則在兩電極間就會(huì)出現(xiàn)電動(dòng)勢(shì)。此電動(dòng)勢(shì)是由于固體電解質(zhì)兩側(cè)氣體的含氧體積分?jǐn)?shù)不同而產(chǎn)生的,故叫氧濃差電勢(shì)。氧濃差電勢(shì)的大小可由能斯特(Nerenst)公式計(jì)算得出。
式中:E為氧濃差電勢(shì),V;R為理想氣體常數(shù),8.314)J/(mol·K);F為法拉第常數(shù),96487C/mol;T為熱力學(xué)溫度,K;n為一個(gè)氧分子輸送的電子個(gè)數(shù),為4;p1為被分析氣體(如煙氣)的氧分壓,Pa;p2為參比氣體(如空氣)的氧分壓,Pa。
上式描述的是氧化錯(cuò)氧量計(jì)輸出的電動(dòng)勢(shì)和其他變量之間的關(guān)系,即當(dāng)氧濃差電池工作溫度T一定,以及參比氣體的氧體積分?jǐn)?shù)一定時(shí),電池產(chǎn)生的氧濃差電勢(shì)與被測(cè)氣體的含氧體積分?jǐn)?shù)(即含氧量)成單值函數(shù)關(guān)系。通過(guò)測(cè)量氧濃差電勢(shì)E就可得到被測(cè)氣體的含氧量。由于空氣的含氧量為20.8%,且成本低廉,所以在分析爐煙中的含氧量時(shí),一般常用空氣作為參比氣體。圖2是以空氣作為參比氣體的情況下,不同溫度下,氧濃差電勢(shì)與被測(cè)氣體的含氧量之間的關(guān)系。
四、氧傳感器
4.1氧化錯(cuò)傳感器結(jié)構(gòu)
氧化錯(cuò)傳感器也稱(chēng)氧化錯(cuò)探頭,見(jiàn)圖3。
該型探頭主要由以下組件組成:(1)氧化錯(cuò)元件為探頭的關(guān)鍵部件,以它為主體構(gòu)成測(cè)氧電池,包括氧化錯(cuò)管及涂制在管底部的白金電極和電極引線(xiàn),電極引線(xiàn)可將信號(hào)引出;(2)加熱爐,用于加熱氧化錯(cuò)管,使它恒定在設(shè)定溫度(700±10℃)上;(3)標(biāo)氣管用于接通標(biāo)氣,校準(zhǔn)探頭;(4)熱電偶用于測(cè)量氧電池中的溫度,接入變送器溫控系統(tǒng);(5)接線(xiàn)板設(shè)有信號(hào)、熱電偶和加熱爐三對(duì)接線(xiàn)柱;(6)其他部件,包括過(guò)濾器、安裝法蘭和探頭外殼。
一般使用時(shí),氧化錯(cuò)管內(nèi)部通入?yún)⒈葰怏w(空氣),外部則流過(guò)被經(jīng)陶瓷過(guò)濾器過(guò)濾的被測(cè)氣體(煙氣)。陶瓷過(guò)濾器主要用來(lái)濾除煙氣中的雜質(zhì)顆粒(如煙塵、炭粉等),并可對(duì)信號(hào)起阻尼作用,防止指針抖動(dòng)。
4.2安裝及維護(hù)
安裝及維護(hù)注意事項(xiàng):
?。?)探頭宜水平安裝,參比氣體和標(biāo)準(zhǔn)氣接口朝下,探頭的安裝法蘭和煙道固定法蘭之間應(yīng)加膠紙板,以免空氣漏入煙道內(nèi),影響測(cè)量精度。探頭必須超過(guò)煙道內(nèi)壁10cm以上,并使過(guò)濾器的陶瓷暴露部分背氣流方向。探頭應(yīng)逐漸推入,以10~20Cm/tnim為宜。
?。?)從探頭到變送器的布線(xiàn)應(yīng)注意屏蔽,且加熱爐的電源線(xiàn)與氧電勢(shì)、熱電偶的4根線(xiàn)應(yīng)分開(kāi)布置,以免影響氧電勢(shì)和熱電勢(shì)。
?。?)接通電源后用數(shù)字萬(wàn)用表監(jiān)測(cè)熱電偶電勢(shì),約20min后溫度可控制在700℃,系統(tǒng)應(yīng)有穩(wěn)定輸出。
(4)運(yùn)行中氧化錯(cuò)傳感器受老化、積灰及腐蝕等影響,內(nèi)阻增大和本底電勢(shì)增大使測(cè)量精度變差,因此每隔3個(gè)月用標(biāo)準(zhǔn)氣體校對(duì)一次。
?。?)氧化錯(cuò)內(nèi)阻偏大時(shí),可卸下過(guò)濾器,旋掉管壁上螺絲,輕輕旋出錯(cuò)管,細(xì)心除去氧化物,并更換內(nèi)部彈簧,然后仔細(xì)復(fù)原。
4.3氧量分析儀運(yùn)行情況
1號(hào)爐8套氧量測(cè)量裝置運(yùn)行基本正常,其中出現(xiàn)的異常情況如下:
(1)2011年5月7日,B空氣預(yù)熱器進(jìn)口氧量第1、2兩個(gè)測(cè)點(diǎn)顯示壞點(diǎn)(經(jīng)查歷史趨勢(shì)是超量程所致),AGC、一次調(diào)頻、CCS、送風(fēng)自動(dòng)切換成手動(dòng),其原因是當(dāng)B側(cè)的兩個(gè)氧量測(cè)點(diǎn)同時(shí)壞點(diǎn)時(shí),4個(gè)出口氧量的四選模塊(圖4,其工作模式選擇“四選平均”)就造成參與運(yùn)算的氧量值與氧量設(shè)定值偏差過(guò)大,氧量修正系數(shù)瞬間由1.0下降至0.85,總風(fēng)量設(shè)定值急劇下降,使總風(fēng)量實(shí)測(cè)值與設(shè)定值偏差過(guò)大,從而將兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)擋板調(diào)節(jié)從自動(dòng)切換至手動(dòng),CCS也切換成手動(dòng)。后將“四選平均”模塊改為“四選中(低)值”。并按氧量分析儀的使用規(guī)程對(duì)B側(cè)的兩個(gè)出口氧量表進(jìn)行了在線(xiàn)標(biāo)定(數(shù)據(jù)見(jiàn)表2)之后,這兩個(gè)氧量表運(yùn)行恢復(fù)正常。
(2)2011年6月19日,A空氣預(yù)熱器進(jìn)口氧量第1個(gè)測(cè)點(diǎn)顯示壞點(diǎn),在DCS側(cè)用萬(wàn)用表測(cè)量就地氧量變送器有4~20mA輸出信號(hào),說(shuō)明氧量變送器沒(méi)有問(wèn)題。于是在DCS側(cè)將此通道重新更換一個(gè)新的通道,并對(duì)邏輯程序和DCS畫(huà)面作相應(yīng)地修改后,此點(diǎn)能夠正常顯示,說(shuō)明是DCS側(cè)的AI通道壞造成該點(diǎn)顯示異常,與就地設(shè)備沒(méi)有關(guān)系。
五、結(jié)語(yǔ)
通過(guò)蕪湖發(fā)電廠(chǎng)2臺(tái)660MW超超臨界機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況可以看出,帶氧量修正的送風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)過(guò)程穩(wěn)定,燃燒經(jīng)濟(jì)性控制得比較成功,能夠滿(mǎn)足負(fù)荷變動(dòng)及各種工況時(shí)對(duì)風(fēng)量的要求。雖然該套AZ20氧量分析儀也出現(xiàn)過(guò)測(cè)量異常的現(xiàn)象,但是與就地設(shè)備沒(méi)有太大的關(guān)系,總體來(lái)說(shuō)該套設(shè)備測(cè)量系統(tǒng)精度高、信號(hào)延時(shí)小、設(shè)備維護(hù)量較少,沒(méi)有由于設(shè)備本身的原因造成氧量測(cè)量異常現(xiàn)象,值得推廣使用。