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普通球化劑Mg含量較高,球化反應(yīng)激烈,導(dǎo)致煙霧增多和鐵水飛濺,不僅惡化車間環(huán)境,而且鐵水浪費嚴(yán)重。同時由于球化劑的Mg吸收率較低,為保證球化效果,球化劑的加入量至少為1.4%,同時孕育劑的加入量為1%,球化和孕育處理共增硅1.3%,為保證鐵水的終成分合格,在配料時必須保證原鐵水中的Si含量極低,這樣就只能加入20-30%左右的回爐料,導(dǎo)致回爐料積壓,同時需要使用大量廢鋼來降硅。為解決這個問題,采用鎂含量4.5-5.5%的低鎂球化劑進(jìn)行了大量的試驗,確定了穩(wěn)定的球化處理工藝,并成功應(yīng)用到了大批量生產(chǎn)中,不僅改善了車間生產(chǎn)環(huán)境,而且節(jié)約了生產(chǎn)成本。
采用低鎂球化劑生產(chǎn)時,鐵水轉(zhuǎn)運過程的溫降在70-120℃,比普通球化劑的溫降要低,因此在保證澆注溫度的前提下,出爐溫度可以控制在1520℃左右,Mg的吸收率為50%以上,且球化等級均為2級。從下表中可以看出,雖然球化劑的加入量減少,但鑄件性能仍然合格,而且表面和心部硬度波動小。
低鎂球化劑中鎂含量4.5-5.5%,氧化鎂含量0.3-0.6%。其特點是Mg吸收率高,球化反應(yīng)平穩(wěn),鐵水沒有飛濺,鎂光和煙霧也大幅度降低,可以很好改善車間環(huán)境和減少鐵水浪費。
低鎂球化劑在出鐵過程中反應(yīng)平穩(wěn),產(chǎn)生的鎂光少,煙塵也大量減少,顯著改善了車間的工作環(huán)境,同時在出鐵過程中均采用一次出鐵的方法,提高了生產(chǎn)效率,同時也減少了轉(zhuǎn)運過程中的鐵水溫降,從而在保證澆注溫度的情況下,出爐溫度可以適當(dāng)?shù)?span>20-30℃。
低鎂球化劑的吸收率為50-60%,而普通球化劑的吸收率僅為30-40%,因而同樣的球化效果,低鎂球化劑加入量比普通球化劑少0.2%。此外孕育劑也可以從1.0%降低到0.7%,覆蓋劑的加入量從1.5%降低到1.3%,降低了生產(chǎn)成本。
采用低鎂球化劑后可以提高回爐料的配比,有效解決了回爐料積壓??梢杂行Ы档蜕a(chǎn)成本。
NJ-TG4型爐前鐵水碳硅錳分析儀快速測定灰鑄鐵和球墨鑄鐵鐵水的碳當(dāng)量(CEL)、碳含量(C%)、硅含量(Si%)、錳含量(Mn%);預(yù)測灰鑄鐵抗拉強(qiáng)度和硬度;成分測定結(jié)束后,系統(tǒng)根據(jù)用戶預(yù)先設(shè)定的碳、硅、錳含量的目標(biāo)值自動計算合金的調(diào)整加入量;測量結(jié)果自動保存。
南京諾金高速分析儀器廠
2021年11月10日
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