【儀表網(wǎng) 儀表產(chǎn)業(yè)】在西部大開發(fā)的標(biāo)志性工程上,一群儀表工程師正通過技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,并逐步對(duì)進(jìn)口儀表進(jìn)行國產(chǎn)化攻關(guān)。
獨(dú)山子石化千萬噸煉油百萬噸乙烯項(xiàng)目是西部大開發(fā)的標(biāo)志性工程,是迄今為止國內(nèi)大的煉化一體化基地,是中哈能源合作戰(zhàn)略的重要組成部分。其中8臺(tái)乙烯裂解爐裝置是百萬噸乙烯工程的核心裝置,是目前國內(nèi)大的同類裝置。
但是在生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)裂解爐內(nèi)由于耐溫材料的脫落等原因常將測爐溫的測溫元件砸壞。溫度是控制裂解深度以及乙烯收率的關(guān)鍵指標(biāo)之一,直接影響裂解爐的平穩(wěn)運(yùn)行。
為解決這個(gè)問題,負(fù)責(zé)維護(hù)裂解爐的儀表工程師對(duì)原測溫元件的保護(hù)套管進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),并利用車間現(xiàn)有的材料,精密測量,細(xì)心加工,制造出新型測溫套管。
試驗(yàn)成功后立即將這一技術(shù)改造運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中。8臺(tái)裂解爐,共有近400個(gè)測溫點(diǎn)。車間員工自己動(dòng)手加工,每套節(jié)約成本約3000余元,全部改造后共節(jié)約130多萬元。
改造完成后,通過一段時(shí)間的運(yùn)行,測溫元件再未出現(xiàn)過斷裂情況,效果相比于改造前大幅提升。通過此次改造,不僅讓裝置運(yùn)行更加平穩(wěn),也為以后的改造奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。據(jù)了解,今后裂解爐損壞的測溫元件套管將由儀表車間陸續(xù)批量制作,既解決了生產(chǎn)難題又節(jié)約了維護(hù)成本。
不僅如此,獨(dú)山子石化公司從一點(diǎn)一滴處扎實(shí)做好降本增效。尤其是一些特殊的變送器、調(diào)節(jié)閥、開關(guān)閥等進(jìn)口設(shè)備,備件訂購難度大,費(fèi)用高,基層車間動(dòng)腦筋、想辦法,逐步用國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備。目前該公司正在對(duì)五套聚合裝置100余臺(tái)出料的進(jìn)口閥進(jìn)行國產(chǎn)化技術(shù)攻關(guān)。